氧化车间主任年终工作总结(精选31篇)

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氧化车间主任年终工作总结(精选 31 篇)
氧化车间主任年终工作总结 篇 1
自 20xx 年 8 月 23 日来到我们公司,已有三个多月。在这三
个月里,分别在科室,跟硫化机车间主任,硫化车间实习实干。
通过这三个多月的实习,我对公司的情况有了一定的了解,对产
品的生产有了一定的了解。在这三个月里,看到公司生产有序,
公司逐渐壮大,感觉自己的选择是没错的`同时也准备好了用自己
的知识,为公司的发展尽一份力量。
在科室,跟硫化机车间主任实习期间,我努力了解我们的生
产情况,学习一些解决问题的方法,同时积极去干一些力所能及
的事情,为领导多分担一些事务。在这期间,看到领导们每遇到
事情都不怕脏,不怕累,起到一个带头作用,让我很佩服,也为
自己树立了榜样。
在硫化车间实干的这一个月里,我的收获非常大。在这一个
月里,我积极和王胜主任沟通,在这一个月里多接触一些模具,
多生产一些产品,遇到一些问题积极思考,在王主任的帮助下将
遇到的问题进行分析,找到解决问题的方法。例如,在生产的过
程中,常遇到产品起癞现象,影响产品的外观,严重的会使产品
不合格,造成浪费。经过了解,这种现象主要是硫化时有气体没
能排出造成的解决的办法是多回几次模放放气,并在起癞处放少
量胶,这样能大大减少起癞现象。
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在实习过程中,我也发现了一些问题,我们在生产过程中对
硫化工艺没有要求,在生产的时候大多是靠经验对温度,时间进
行控制,这对产品的稳定性没有保障。硫化的三要素硫化时间,
硫化压力,硫化温度决定硫化产品的质量。我们要想发展,需要
我们努力提高产品质量,以提高我们在同行业中的竞争力。我们
在生产过程中要逐渐对硫化工艺进行控制,以生产出产品质量更
加稳定的产品。
第二,通过交流我了解到,炼胶受天气的影响比较大,例
如,我们加工的管子胶,胶方中的石蜡规定放 0.7 份,在夏天放
到 0.4~0.5 份的时候,胶料已经不容易从胶车上拉下来,如果按
照胶方中的量,胶可能粘在胶管上,很难扒下来,而到冬天的时
候,加到 0.7 份的时候,胶料太,车间在生产的时候很不好
用,往往要加到 0.9~1 份。
第三,我们的胶方在调试或胶方时,少跟
往往些时候严格按照胶方加出的胶,车间反映不好用,
我们又缺专门从事胶方调试,而能靠炼胶工自己
,这样不利于公司期发展。
虽然自己已经年,深入的生产,对生
产的知识了解不多。我会努力学习,用我的知识为公司的发展尽
自己的一份力量。来到我们这里,已经三个月了,公司领导对
我的现作出评价有机会,我希望公司领导多多帮助,我会
在领导的带领下公司的发展一起成
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氧化车间主任年终工作总结 篇 2
时间过的飞快转眼我以来工作将x 年了在这将一年
的工作中,本人在在线工作感到非常的在领导的导和
工的帮助下我的能不步!我感受到公司领导和
广我的大帮助,也让我们感受到了公司的严格
科学的生产管和努力奋斗业精,一年的拼命努力到领
小组给于了我展平台为了更好的炼自己,提高自
己的水平和管理水平,为展好自己的本职工作,现在从以
下方对一年来的工作如下总结
1、认真吸取化好的建议善于总结工作的不教训
,严格遵守厂厂纪,不到,不早退,主
学习安全生产作规程,并在工作中严格行,时积极参与
车间、班组安全文明卫创建活动,提出了很多好的
2、注重自身技术水平的提高,在时的生产中认真学习技术
识,不断扩大自己的知识完善水平和问题解决能
力,同时更重事总结,让自己提高的更独挡
确、迅速判断原因,及时提出处,为生产赢得
宝贵的时间,为上的稳产高产下了很好的基础
3、紧紧围绕车间领导下的一切指标和任务展工作,自己能
的的.投入角色服生产中的一些影响表面质量的种种
问题加强设备生产时的巡查检查力度,防患于未然,大大
减少了划伤;擦伤;电击伤等避免量和整盘报废!
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摘要:

氧化车间主任年终工作总结(精选31篇)氧化车间主任年终工作总结篇1自20xx年8月23日来到我们公司,已有三个多月。在这三个月里,分别在科室,跟硫化机车间主任,硫化车间实习实干。通过这三个多月的实习,我对公司的情况有了一定的了解,对产品的生产有了一定的了解。在这三个月里,看到公司生产有序,公司逐渐壮大,感觉自己的选择是没错的`同时也准备好了用自己的知识,为公司的发展尽一份力量。在科室,跟硫化机车间主任实习期间,我努力了解我们的生产情况,学习一些解决问题的方法,同时积极去干一些力所能及的事情,为领导多分担一些事务。在这期间,看到领导们每遇到事情都不怕脏,不怕累,起到一个带头作用,让我很佩服,也为自己树立了榜样。在硫化车间实干的这一个月里,我的收获非常大。在这一个月里,我积极和王胜主任沟通,在这一个月里多接触一些模具,多生产一些产品,遇到一些问题积极思考,在王主任的帮助下将遇到的问题进行分析,找到解决问题的方法。例如,在生产的过程中,常遇到产品起癞现象,影响产品的外观,严重的会使产品不合格,造成浪费。经过了解,这种现象主要是硫化时有气体没能排出造成的解决的办法是多回几次模放放气,并在起癞处放少量胶,这样能大大减少起癞现象。1在实习过程中,我也发现了一些问题,我们在生产过程中对硫化工艺没有要求,在生产的时候大多是靠经验对温度,时间进行控制,这对产品的稳定性没有保障。硫化的三要素硫化时间,硫化压力,硫化温度决定硫化产品的质量。我们要想发展,需要我们努力提高产品质量,以提高我们在同行业中的竞争力。我们在生产过程中要逐渐对硫化工艺进行控制,以生产出产品质量更加稳定的产品。第二,通过交流我了解到,炼胶受天气的影响比较大,例如,我们加工的管子胶,胶方中的石蜡规定放0.7份,在夏天放到0.4~0.5份的时候,胶料已经不容易从胶车上拉下来,如果按照胶方中的量,胶可能粘在胶管上,很难扒下来,而到...

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